日期:2018-3-31(原创文章,禁止转载)
自生产三型树脂以来,针对树脂质量低、粘釜严重、清釜周期短、离心干燥化工集团有限公司化工分公司认真研究,积极探索,采取多项措施,提高树脂质量,解决长期困扰生产的瓶颈,取得了喜人的成绩。
高压水阀改造提高树脂质量。聚合釜由原来的高压水单侧手动阀改为现在的两侧自动阀,同时把原来DN25的高压水管线改成DN40北京的癫痫病医院哪里好的管线,喷淋水阻力大大 降低,水量明显增大,使釜壁上残留的树脂冲洗干净,减少釜壁上残留的树脂参与下一釜的反应,形成鱼眼。经过改造,树脂的“鱼眼”由原来10个降为4-5 个,大大提升了三型树脂质量。
调整引发剂加入次序减少粘釜。推迟引发羊羔疯治疗剂加入时间,原来加水时开 始加引发剂,现在加单体3.5m3后才加引发剂,避免了引发剂在没有任何介质的情况下直接与釜壁接触,既保证了引发剂的活性,又降低了釜底自聚物。清釜周 期原来单台15天清一次,每癫痫专业医院次清釜料为200kg,现在30天清一次,清釜料为75kg,粘釜问题得到解癫痫医院决,聚合釜产能也得到释放。
调0秒涂釜水排地沟,使釜壁釜底积料彻底排干净,减少高压无离子水的用量。高压水每分钟打水1m3,每月进釜 660釜,每月节约无离子水约1500m3,同时浆料中减少了1500m3的水,降低了离心干燥的负荷。